二、机组报故障停机及发动机前轴承温度
从事故回放记录来看,在15:13:13 (时间:时分秒;下文亦同)机组发电机转速为1733.8rpm 。轴承卡死后,因偶然因数,传感器瞬时故障导致测速错误,在15:13:14转速高速轴速度为3713.6rpm ,按照低速轴转速18.2rpm计算,实际转速应为1725rpm 。15:13:15 触发“发电机超速”软件停机(见表1),高速轴速度为899.7rpm ,发电机端的高速轴测速恢复正常。因此,在15:13:28 “发电机超速”自动复位。
如表1 所示,15:13:25 机组触发“发电机轴承1 温度偏高”(参数设置值为100℃),在事故回放记录中,此时的温度为104.1 ℃。发电机轴承的测温点在轴承外圈,当发电机轴承1 抱死后,轴承内部的热量不断向外传递,在停机后,随着时间的推移,发电机轴承1 的温度继续上升(见图2)。20 秒之后,15:13:45 触发“发电机轴承1 温度过高”(设置值为110℃),回放记录的温度值为111.4 ℃。
从事故回放记录来看,该机组在15:12:52 以前,一直处于满负荷发电状态,发电机前轴承等各个部位的状态值未见明显异常,并且,事故机组的发电机轴承1 在一个小时以前,即14:00:02 的温度65.1 ℃(见表1),与其他正常机组相比基本没有区别,15:00:05 温度是81.7 ℃,在事故前15:12:52 温度是81.3 ℃,这两个温度值,与同时刻该风电场其他正常机组相比发电机前轴承温度值约偏高10 ℃左右,但是,在15:12:52 之后,发电机轴承1 的温升出现了迅速上升的趋势,停机后温度上升速度更快。 三、事故前后机组相关状态参数之间的比较
在15:13:15 机组报“发电机超速”停机,从故障的回放机组看,15:13:28 机组的三支桨叶均收到90 ,机组正常停机。
表2 是事故机组的当天14 、15 、16 、17 时的记录数据,以及在事发时15:13:14 和15:13:15 的记录数据,没有记录有事故机组16 、17 时的发电机轴承1 温度和风速数据,其值均为0,可能是因为传感器烧坏,或接线烧断所致。
从表2 可以看出,在16:00:02 秒,即机组停机47min 之后,机舱内温度、齿轮箱轴承2 的温度、齿轮箱进口油温这3 个温度不仅没有降低反而上升;而齿轮油温度、齿轮箱轴承1 温度、发电机轴承2 温度、发电机定子温度都随着停机时间的增加温度不断降低,这与正常停机的实际情况吻合。表2中数据与表1 中的状态记录相互应证,说明在停机很长时间以后,机舱内仍有火源存在。