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上海电气国内首个自主研发整体内外缸机组 一次冲转成功

2017-06-29 来源:上海电气 浏览数:450


  
  在毛坯抵达前,计划处上年11月就已经开始与制造部沟通,预留产能,汽机车间也多次召开动员会,有车间技术员、计划员、一线操作工人,大家头脑风暴一起想解决的对策。车间主任助理吕伟说到:“几次开会讨论下来,如果要大幅缩短加工时间,只有一个方法,就是两台机床同时加工,这样理论上可以缩短一半的时间。”虽然大家对于这个想法纷纷点头称赞,但是有经验的老师傅提出了顾虑,两台机床并非一模一样,会存在一定的误差,如果最后因为误差而无法完成合缸,那造成的时间损失恐怕不是一两个月能解决的。汽机车间的“智多星们”又想出了一条妙招:优化工艺,增加一道工序,上立车把侧面车平,如此便解决了因误差而导致无法合缸的情况。
  
  当大家满心欢喜以为成功拿下这个“拦路虎”时,第二道难题又摆到了面前,从原本计划的四个月缩短至两个月的方案确实可行,但加工期间正好遇上元旦、春节两个假期,特别是春节放假十天,这就意味着原本好不容易压缩的时间又将延长半个月,为此,车间采用“人停机不停”的方案,三班制的所有员工都做足8小时,机床更是24小时不停歇,春节期间大家更是放弃休息,奋战在一线,为缩短加工时间争分夺秒。业主方在看到大家马不停蹄为该项目奋战时,立即竖起了大拇指。
  
  燃机车间做了详细的应急预案,车间主任陈富新说:“我们一路开辟绿色通道,原本只有常日班负责装配环节,而为了能在人手紧张的情况下在最短工期内完成总装,车间采取了二班三运转的方案,每班每天连班4小时,装配24小时不中断,辛苦程度不言而喻。”在汽缸到达燃机车间前,他们已与设计工艺部门多次探讨,把总装过程中的难点提前进行消化,并且优化原本的装配方法,做到一分钟都不浪费。比如按照原先的装配次序,上半汽缸接管焊好后进入总装步序,这次采用先总装找中,找中后利用整理的时间将上半汽缸运到冷焊车间进行焊接,燃机车间这段时间配准调整键和汽封环等零件尺寸,两个步序同时进行,把焊接管的时间省了下来。
  
  为了不让在总装环节产生的任何问题影响到加工周期,制造部每天下午3点都会联合计划、采购、设计等部门的负责人在燃机车间开现场会,总装的过程中的难点、配套的零件是否能按期达到,都是会议的议题,而这也是陈富新到燃机车间以来第一次遇到这么紧张的工期。
  
  全新机组的加工不可能是一帆风顺的,何况是在如此短的时间内完成,更要确保不能出半点差错,否则前功尽弃。车间师傅在加工过程中遇到难题时,马上与技术部门反馈,设计师以最快速度赶到车间解决问题,以缩短部门间的沟通时间,做到实时沟通,将问题扼杀在摇篮里。汽机、燃机车间更是派出精兵强将,为高中压缸顺利完成加工保驾护航。
  
  3月16日,当运有高中压内缸的牵引车缓缓驶出厂房时,比原先业主的要求还提前了半个月。
  
  一场接力赛,总路程是不变的,跑速快慢,交接棒质量的好坏,都会影响到比赛的结果。而在这次韶关项目中,上海电气的通力合作,在各个环节争时间,成为了冲向终点赢得胜利的关键所在。
  
  据悉,截止今年年初,新型超临界350MW汽轮机已获得订单27台,共14个项目,新订单遍布国内多省,包含广东、安徽、河南、河北、山东、重庆、山西、陕西、宁夏、内蒙古等。上海电气相信,韶关项目的顺利执行,将对后续其他项目有很好的参考价值。
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